取得的环境效益 |
取得的节能效益 |
取得的经济效益 |
实施了2个中高费方案:增设乙烯回收(压缩)装置。减少了物料的单耗,提高物料回收效率,保证工艺过程的稳定性;增设催化氧化尾气处理装置,进一步保证了尾气的处理效率。 通过开展本轮清洁生产工作,完善和进一步规范了企业的环境保护管理制度,改善了车间工作环境和厂容厂貌,提高了员工参与清洁生产的积极性,增强了员工的环保意识。
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方案实施后,通过优化原料配比、机器维修后回用、车间减噪、加强外购蒸汽管道维护、加强巡检、减少设备跑冒滴漏、蒸汽冷凝水、回收改进灌装接头、提高员工综合能力等方案,在企业节约水电、蒸汽等各类能源方面均起到了至关重要的作用。特别是通过增加乙烯回收装置和增加催化氧化装置后,减少废气排放。同时改善了工作环境并提高了员工的清洁生产意识,实现了清洁生产目标。 |
本次审核公司共实施了10个清洁生产方案,其中无低费方案8个、中高费方案2个。全部方案总投资59.7万元,产生经济效益12.05万元,方案实施后,可节约用电3.1万kWh/年,节约蒸汽301.79吨,减少VOCs排放量约1.98t/a。减少危废产生量约10.56吨。审核完成后,企业清洁生产水平达到国内清洁生产较先进水平。同时,清洁生产方案实施后,降低了生产成本,提高了企业管理水平和员工素质,减轻了环境污染,经济效益比较明显。 |
VOCs减排量:1.98t/a 危险废物减量:10.56t/a
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节约蒸汽:301.79t/a 节约用电:3.1万kWh/a 节约新鲜水:1400t/a
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此次审核共产生了10个清洁生产方案,已全部实施完毕。全部方案总投资59.7万元,实施后每年可产生经济效益12.05万元。 |